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發(fā)布時間:2021-01-19 07:10  
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甲方負(fù)責(zé)為乙方駐場管理人員的工作、飲食、交通、住宿等提供便利條件,但發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自理;當(dāng)變壓器油老化時,一種不溶于油的X蠟樹脂沉淀于固體絕緣物上,導(dǎo)致絕緣性能下降。負(fù)責(zé)對乙方交付的文件資料保密,僅可使用與本工程,在合理范圍內(nèi)可以少量fu制;未經(jīng)乙方許可,甲方不得隨意向第三方轉(zhuǎn)讓或使用于本工程以外的其他項(xiàng)目。
針對貴公司取樣配型比對后,配比出生物藥劑對樣品進(jìn)行試驗(yàn),油含水:0.3%-0.5%;生物破乳劑胞體具有橢球形外形,比一般乳狀液的液滴尺寸大許多,加上其表面具有較高的界面活性,使液滴能較快地潤濕、鋪展,使相鄰液滴凝聚并排液,從而達(dá)到分離的目的。水含油:2‰-3‰;水含懸浮物:1‰-2‰;泥含油:2%-5%;泥含水:25%-30%(現(xiàn)正??諝鉂穸葹?2%),通過減量化處理的老化油泥、浮渣、生物泥即有效減輕了企業(yè)生產(chǎn)負(fù)擔(dān)同時也不對環(huán)境產(chǎn)生污染。
雖然相應(yīng)的措施降低了特殊yuan油對生產(chǎn)的影響,但特殊yuan油對脫水器的影響還是很大,為了進(jìn)一步降低老化油的產(chǎn)出量并能穩(wěn)定生產(chǎn),我們從精細(xì)調(diào)節(jié)分離器、脫水器上下功夫,并由隊(duì)上的技術(shù)干部成立了一個專項(xiàng)管理小組,一個干部負(fù)責(zé)一個崗位,盯在現(xiàn)場協(xié)助操作工進(jìn)行調(diào)節(jié),精細(xì)操作參數(shù),尋找比較合適的切入點(diǎn),并制定了分離崗和脫水崗的特殊管理規(guī)定,為進(jìn)一步穩(wěn)定生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。我廠聯(lián)合站來油成分復(fù)雜、地下采出液硫化物含量較高,脫水系統(tǒng)每年產(chǎn)生大量老化油,嚴(yán)重影響脫水裝置的正常運(yùn)行及污水處理效果。
站內(nèi)工藝及設(shè)施優(yōu)化
(1)收油泵工藝流程優(yōu)化。鑒于本次實(shí)驗(yàn)的實(shí)際情況、處理設(shè)施、設(shè)備的不完整性,參照我公司在其他公司同類成功案例,進(jìn)行綜合分析,提出以下老化油泥、浮渣處理工程設(shè)計(jì)方案。收油管線的振動問題主要原因是收油泵的進(jìn)出口管線不匹配,進(jìn)口管線φ114,出口管線φ48,憋壓嚴(yán)重,造成機(jī)泵振動過大,管線振裂原因分析是由于收油泵出口管線過長,直角彎過多,流體在管道中變向過頻,管道所受應(yīng)力大,薄弱部位就會出現(xiàn)穿孔,針對這種情況將收油泵出口管線進(jìn)行了優(yōu)化。通過收油流程優(yōu)化,機(jī)泵振動大問題得到解決。
(2)收油設(shè)備優(yōu)化。原收油泵采用2臺泵,1臺轉(zhuǎn)子泵排量為30m3/h,另1臺螺桿泵排量為10m3/h,在運(yùn)行過程中轉(zhuǎn)子泵故障頻繁,無法啟運(yùn),螺桿泵排量過小,影響老化油回收,因此將轉(zhuǎn)子泵優(yōu)化為單螺桿泵,排量為30m3/h。
油污水進(jìn)入土壤。如果發(fā)生油的顏色變深,粘度增大,酸值變大,閃點(diǎn)降低,電氣性能下降,界面張力減小,甚至生成褐黑色沉淀物,則認(rèn)為此油已經(jīng)老化。如果將含油污水用作灌溉用水灌溉土壤,則油會沉積在作物表面,土壤不能與外界空氣有效交換,土壤代謝會減慢,這將影響正常生長。作物,甚至可能導(dǎo)致作物的死wang,如果油膩的作物被人類吃掉,也可能對我們的健康有害。 4.含油污水對企業(yè)的危害。含有乳化油的廢水將與工藝設(shè)施和管道設(shè)備中的廢水中的懸浮顆粒和氧化鐵垢一起沉淀,形成粘度大的污泥,這將阻礙管道的正常生產(chǎn)。
