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發(fā)布時(shí)間:2020-08-14 04:32  
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切坯不徹底,磚坯后端(又稱(chēng)頂面)不整齊
產(chǎn)生原因:①樣板沒(méi)推到位;②鋼絲太松,張緊力不足;③泥料含有草根等雜質(zhì);④樣板鋼絲切口磨損變亮;⑤切坯時(shí),鋼絲不在樣板鋼絲切口中心。
處理方法:①調(diào)節(jié)連桿的調(diào)節(jié)桿,使連桿縮短,樣板前移;調(diào)節(jié)推桿聯(lián)結(jié)座或在聯(lián)結(jié)座與樣板之間加墊片,也可使樣板前移;②調(diào)節(jié)鋼絲鉤上部的圓螺母,增加彈簧的預(yù)壓力;若彈簧變形,彈性差,則要更換;適當(dāng)縮短鋼絲的長(zhǎng)度;③剔除泥料中的雜質(zhì),刷去掛在鋼絲上的雜質(zhì);④鋼絲切口磨損后,寬度超過(guò)3 mm,樣板要更新;⑤檢查鋼絲間距和樣板鋼絲切口間距,并予以調(diào)節(jié)。
磚廠早期生產(chǎn),我們采用人工接坯、碼坯方式。這種方式具有成本低、維護(hù)費(fèi)用少的優(yōu)點(diǎn).但同時(shí)我們也看到產(chǎn)量低、產(chǎn)品種類(lèi)少、質(zhì)量低、工人勞動(dòng)強(qiáng)度大等缺點(diǎn)。
在中期發(fā)展中。我們將碼坯機(jī)、卸磚機(jī)等普通機(jī)械運(yùn)用于生產(chǎn)線中,用戶廠房的建設(shè)、設(shè)備的投入上都要求較高,如設(shè)備尺寸較大和實(shí)現(xiàn)動(dòng)作協(xié)調(diào)設(shè)備比較多等。使用這種方式缺點(diǎn)是:用戶除了要保證廠房有足夠的空間,而且需要付出高額的購(gòu)買(mǎi)與維護(hù)成本。
而隨著市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量需求的不斷提高,產(chǎn)品質(zhì)量低、設(shè)備維護(hù)量大、后期使用費(fèi)用高等缺點(diǎn)尤顯突出。
必須做好磚廠清潔環(huán)保,減少污染;磚廠應(yīng)該是環(huán)保項(xiàng)目,實(shí)際上做不好就會(huì)又增加新的污染;必須提升磚坯的生產(chǎn)質(zhì)量。自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn),能更好的控制原料加水,成型質(zhì)量,碼坯質(zhì)量,焙燒質(zhì)量,提高產(chǎn)品合格率,在卸裝車(chē)過(guò)程中也能減少產(chǎn)品損壞。
目前我國(guó)磚廠、隧道窯生產(chǎn)自動(dòng)化技術(shù)總體上不高,磚廠有全自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)線鳳毛麟角,半自動(dòng)化生產(chǎn)線上,人工操作的成分也要多一些,在相當(dāng)多的生產(chǎn)線上,大多數(shù)工作還是人工完成,尤其是在人工碼坯這塊還是落后,所以總的分析:全自動(dòng)碼坯機(jī)今后市場(chǎng)銷(xiāo)售還是比較大的,潛在的市場(chǎng)總值高達(dá)1000億上,因?yàn)閲?guó)內(nèi)至少還有一半的磚廠需要技術(shù)和設(shè)備升級(jí)改造,來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力和生成力,同時(shí)也為了節(jié)省企業(yè)額外開(kāi)支。