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發(fā)布時間:2020-12-20 04:20  
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當(dāng)發(fā)生外取熱器爐管泄漏時候應(yīng)該怎么應(yīng)對,跟著琦昌廠家來看一下之前發(fā)生在海南的一個案例,通過案例我們來分析一下:
海南催化裂化裝置外取熱器A爐管泄漏發(fā)生于2012年8月20日,在20:03至20:06的較短時間內(nèi),當(dāng)班操作員發(fā)現(xiàn)一再催化劑藏量由52%迅速上升至62%、二再催化劑藏量由44%下降至34%、外取熱催化劑藏量由25%下降至11%、外取熱A上水量由83t/h增加至102t/h但發(fā)汽量由82t/h下降至61t/h,并且鍋爐崗位發(fā)現(xiàn)給水壓力由5.88MPa下降至5.77MPa等一系列異常的操作參數(shù)變化,初步判斷為外取熱管束發(fā)生了泄漏所致。當(dāng)班操作員立即匯報運(yùn)行部、機(jī)動部和HSE部等相關(guān)上級部門,單元會同各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)操作條件確認(rèn)為外取熱A管束發(fā)生泄漏。煮爐采用堿性煮爐時,藥品用量按每立方米加入NaOH和NA3PO4各3~5公升,但不得把固體藥品直接加入汽包,應(yīng)經(jīng)溶解后再加入。單元安排逐步降低外取熱A的負(fù)荷,關(guān)小外取熱下滑閥并降低流化風(fēng)量,至22:00操作參數(shù)逐步穩(wěn)定后發(fā)現(xiàn)泄漏量為11t/h。由于泄漏點(diǎn)位于外取熱器內(nèi)部無法在線處理,因此只能采取將泄漏管束切除的方法處理。單元組織力量現(xiàn)場做了確認(rèn)每一組管束上水管和排氣、
的對應(yīng)以及現(xiàn)場檢查壓力表的校驗等工作。為了避免在切除管束查漏過程中造成管束的干燒損壞管束(材質(zhì)為20g,耐溫上限為480℃),因此逐步將外取熱A切出,但為避免外取熱溫度過低造成催化劑和泥,外取熱A下滑閥開度保持在15%左右,提高流化風(fēng)量維持外取熱A的較低藏量(11%),逐步降溫。、
在催化裂化過程中,催化劑會產(chǎn)生高溫,如果溫度過高超過設(shè)備承受范圍就會有危險,而{精}是催化裂化裝置重要設(shè)備之一,它的作用是取出催化劑在再生過程中產(chǎn)生的熱量,其取熱效果的好壞直接影響再生溫度的高低,若再生溫度過高,催化劑穩(wěn)定性、活性就會降低,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率降低,直接影響產(chǎn)品收率,并制約原料加工量的提高。在催化裂化過程中,催化裂化外取熱器圖片提供以維持裝置正常生產(chǎn)所需的反應(yīng)再生溫度,為了維護(hù)設(shè)備正常運(yùn)行,這個和操作也離不開。其次,再生溫度過高,再生器內(nèi)的設(shè)備部件壽命會縮短,甚至損壞,影響裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。 外取熱器取熱量的大小,可以外取熱汽包的產(chǎn)汽量表現(xiàn)出來,其次,外取熱器提升管密度,可表明催化劑循環(huán)量的大小,密度高,催化劑循環(huán)量大,取熱也將增大。
催化裂化外取熱器圖片的操作有什么注意事項嗎?今天琦昌小編就好好跟您上一課:
(1)適當(dāng)減少增壓風(fēng)的用量,只要保證外取熱器能夠正常硫化即可,以減小高氣流攜帶催化劑造成的磨損,同時這對保護(hù)增壓風(fēng)分配器管嘴也是大有好處的;
(2)在正常生產(chǎn)中,定期對外取熱器壁及上部頭蓋做熱檢分析,能夠及時掌握工作狀態(tài),根據(jù)熱檢溫度分析判斷其內(nèi)部管束運(yùn)行情況。
外取熱器泄漏處理操作如下
催化裂化外取熱器圖片發(fā)生泄漏是非常危險的一件事情,需要及時處理,琦昌科技廠家教您如何應(yīng)對:
〈1〉發(fā)現(xiàn)外取熱管泄漏,應(yīng)降低外取熱負(fù)苛,情況嚴(yán)重時應(yīng)切除外取熱器。
〈2〉迅速檢查外取熱器管束,查出漏點(diǎn),立即切除,
操作方法如下:
1.觀察入口上水壓力,發(fā)現(xiàn)壓力低于正常壓力的管束,立即切除。
2.當(dāng)關(guān)閉入出口伐后,壓力下降說明管束已漏,應(yīng)切除此管,當(dāng)關(guān)閉入出口伐后,壓力上升時,證明此管不漏,應(yīng)立即打開入出口伐,防止憋壓。
