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發(fā)布時間:2021-04-26 13:53  
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數(shù)控折彎機(jī)的折彎角度誤差大的原因
1、下模的V槽太小,一般按材料厚度的六倍算,1mm的料,大概用6mm寬的槽。
2、機(jī)床滑塊下行深度不夠。調(diào)整數(shù)據(jù)無效,是因?yàn)檩斎霐?shù)控系統(tǒng),系統(tǒng)的執(zhí)行無效,還是系統(tǒng)執(zhí)行了,控制機(jī)器時沒作用呢。
如是電液伺服數(shù)控折彎機(jī),則可以觀察光柵尺,看是否調(diào)整后下行深度有變化。
如是扭軸數(shù)控折彎機(jī),則可以手動調(diào)整Y軸位置,看有無變化。
折彎機(jī)是以整塊高質(zhì)量的鋼板進(jìn)行拼構(gòu)和焊接,再配上兩個活動梁,主滑軌和副滑軌,以保證機(jī)床能夠平衡運(yùn)行。數(shù)控折彎機(jī)的工作臺是由按鈕盒操縱的,使電動機(jī)帶動擋料的部分進(jìn)行后移,再由數(shù)控系統(tǒng)控制移動的距離。在操作的時候,我們可以按我們想要得到的折彎件的各角度,它有一點(diǎn)好處就是把程序調(diào)出,然后數(shù)控折彎機(jī)可以再次使用這個程序來進(jìn)行調(diào)整折彎。同步系統(tǒng)的應(yīng)用,從而也使得數(shù)控折彎機(jī)使用起來更得心應(yīng)手
回顧折彎機(jī)的迭代前史,要先從驅(qū)動設(shè)備 (Actuator) 的迭代談起,驅(qū)動設(shè)備先從機(jī)械式驅(qū)動進(jìn)化為油壓式驅(qū)動(MH/F 系列、3 點(diǎn)系列),再進(jìn)化成滾珠絲杠直接驅(qū)動 (BB 系列 )、油電混合操控驅(qū)動及伺服液壓雙驅(qū)動操控 (BH 系列 )。接下來便是折彎尺寸測定用的后擋料定位設(shè)備,該設(shè)備從 40 多年前就開始選用數(shù)值操控,使折彎機(jī)的操作性有了劃時代的進(jìn)步。從折彎機(jī)的進(jìn)化來看,這些可以稱為"第-次迭代",這次進(jìn)化使折彎產(chǎn)品的加工精度有了質(zhì)的飛躍。
造成折彎機(jī)誤差的原因是什么
假如檢測發(fā)現(xiàn)模具是沒有問題的,就要看看滑塊與工作臺的平行度能否契合請求,有偏向的話也要重新調(diào)整。后,經(jīng)過以上兩個步驟后假如依然存在誤差,那么就要檢查一下設(shè)備的液壓系統(tǒng)看看壓力油能否有平均進(jìn)入左右油缸,假如沒有的話,自行調(diào)整。
總之,折彎機(jī)運(yùn)用過程中產(chǎn)生誤差確實(shí)是存在的,不可能說完整沒有誤差,呈現(xiàn)誤差也不用慌張,找到問題再有針對性地調(diào)整或處置就可以處理問題了。假如還是不行的話,倡議聯(lián)絡(luò)廠家售后,專業(yè)的工作人員能夠更好地為你處理費(fèi)事。