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天津鼓風(fēng)機(jī)廠擇優(yōu)推薦 津鼓風(fēng)機(jī)

發(fā)布時(shí)間:2021-09-17 05:20  

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防止兩種污水處理鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)產(chǎn)生的噪聲

防止兩種污水處理鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)產(chǎn)生的噪聲。一種是喘振引起的噪聲,電風(fēng)機(jī)的進(jìn)、出空氣量不平衡,和空氣自身的溫度、濕度,導(dǎo)致空氣的粘滯系數(shù)增大,所引起的喘振。喘振是風(fēng)機(jī)運(yùn)行中不太容易防止的事故。其誘發(fā)原因是氣溫過高,空氣濕度過大,或負(fù)荷過大等都能引發(fā)喘振。

其現(xiàn)象是風(fēng)機(jī)出口壓力突然大幅下降,而管網(wǎng)中壓力并不馬上減低,或是風(fēng)機(jī)負(fù)荷加大,管網(wǎng)中阻力加大,都能導(dǎo)致管網(wǎng)中的氣體壓力大于風(fēng)機(jī)出口處的壓力,管網(wǎng)中的氣體瞬間倒流向風(fēng)機(jī),直到管網(wǎng)中壓力下降于低于鼓風(fēng)機(jī)出口壓力才停止。接著鼓風(fēng)機(jī)又開始向管網(wǎng)供氣,將倒流的氣體壓回去,這又使風(fēng)機(jī)內(nèi)空氣流量減少,壓力再次突然下降,管網(wǎng)中的氣體重新倒流至風(fēng)機(jī)內(nèi),如此周而復(fù)始,在整個(gè)系統(tǒng)中產(chǎn)生周期性的低頻高振幅的壓力脈動(dòng)及氣流振蕩現(xiàn)象,并發(fā)出低沉、響聲很大的噪聲,風(fēng)機(jī)產(chǎn)生劇烈振動(dòng),以至無法工作停機(jī)。


變頻調(diào)速裝置對(duì)降低泵負(fù)荷和風(fēng)機(jī)的消耗和節(jié)能效果尤為顯著

目前我國電力電子技術(shù)非常發(fā)達(dá),變頻器具有節(jié)能效果強(qiáng)、、結(jié)構(gòu)簡單、功能完善等特點(diǎn)。而且更符合現(xiàn)代科技發(fā)展的要求,大化污水處理的效率和效果。因此,變頻器被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和現(xiàn)代日常生活領(lǐng)域,如變頻電梯和變頻空調(diào)等。變頻調(diào)速裝置對(duì)降低泵負(fù)荷和風(fēng)機(jī)的消耗和節(jié)能效果尤為顯著。污水處理鼓風(fēng)機(jī)耗電量占整個(gè)污水處理廠耗電量的30%,屬于大型用電設(shè)施。如果我們對(duì)污水處理鼓風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)的變頻控制技術(shù),大約可以解決30%的功耗。變頻調(diào)速技術(shù)通常采用通過出氣閥和進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)風(fēng)量的手段,使大量電能消耗在擋板上,負(fù)載逐漸降低,驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率因數(shù)也降低,從而達(dá)到降低運(yùn)行成本和消耗的目的。


羅茨鼓風(fēng)機(jī)廠家葉子的兩邊用夾持套筒規(guī)格

羅茨鼓風(fēng)機(jī)廠家 葉子的兩邊用夾持套筒規(guī)格固定不動(dòng)地嵌合體在罩殼軸承上。再次試運(yùn)行后隨意端軸承會(huì)變?yōu)楦邷?,產(chǎn)生震動(dòng)偏高的常見故障,拆下來軸承旋轉(zhuǎn)的頂蓋,手動(dòng)式低速檔姿勢(shì)通風(fēng)機(jī),發(fā)覺坐落于轉(zhuǎn)動(dòng)軸地理位置的軸承滾子軸承,在非負(fù)載地區(qū)也是有翻轉(zhuǎn)的狀況,軸承的運(yùn)行空隙高,安裝空隙不夠。羅茨風(fēng)機(jī) 據(jù)測量,軸承空隙做到0.04mm,軸的軸力做到0.08mm。上下軸承跨距大,難以防止轉(zhuǎn)動(dòng)軸的拉伸應(yīng)變和軸承安裝視角的出現(xiàn)偏差的原因,因此 一般的鼓風(fēng)機(jī)選用了能夠全自動(dòng)對(duì)心調(diào)節(jié)的曲面滾柱軸承。


軸承空隙不夠時(shí),軸承翻轉(zhuǎn)體遭受運(yùn)動(dòng)空間的限定

軸承空隙不夠時(shí),軸承翻轉(zhuǎn)體遭受運(yùn)動(dòng)空間的限定,其震動(dòng)值變高。軸承空隙伴隨著嵌合體度的提升 而縮小,不容易產(chǎn)生潤化曲膜。因?yàn)闇囟壬?,軸承的運(yùn)行空隙為零時(shí),假如軸承的運(yùn)行造成的發(fā)熱量超過蒸發(fā)的發(fā)熱量,軸承溫度便會(huì)升高,如果不終止,軸承便會(huì)損壞,軸承內(nèi)孔和軸的相互配合過緊,這在本例中是軸承運(yùn)行出現(xiàn)異常高溫的緣故。解決時(shí),學(xué)會(huì)放下擰緊套筒規(guī)格,再次調(diào)節(jié)軸和內(nèi)孔的相互配合,拆換軸承后的空隙為0.11mm。重裝進(jìn)行后重啟鼓風(fēng)機(jī),軸承震動(dòng)值及運(yùn)行溫度所有恢復(fù)過來。