您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時間:2020-12-05 02:30  
【廣告】







工業(yè)生產(chǎn)中的9-38風(fēng)機特別是離心式風(fēng)機應(yīng)用很廣泛,在一些生產(chǎn)裝置中甚至屬關(guān)鍵設(shè)備。粉塵不僅嚴(yán)重危及采掘工作面人員的身體健康,而且容易造成重大事故隱患。風(fēng)機的安全、可靠運行是實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的重要保證。但由于種種原因,造成風(fēng)機超過允許范圍的振動的現(xiàn)象并不少見,嚴(yán)重的劇烈振動會造成風(fēng)機本體及其關(guān)聯(lián)設(shè)備破壞的設(shè)備事故,甚至還會造成人身安全事故。因此,必須高度重視風(fēng)機的維護檢查工作。企業(yè)的9-38風(fēng)機技術(shù)人員及其操作人員和維修人員在工作中必須對風(fēng)機的運行狀況進(jìn)行監(jiān)測、巡查,及時發(fā)現(xiàn)故障隱患并及時排除,防患于未然。本文研究的目的在于針對工業(yè)生產(chǎn)中常用的離心式風(fēng)機運行中易于發(fā)生的振動現(xiàn)象進(jìn)行研究和可采取的處理措施,應(yīng)該能對生產(chǎn)一線中從事此類設(shè)備管理和維修的人員提供借鑒意義。
9-38風(fēng)機絕大多是由電動機驅(qū)動工作的主要由葉輪、蝸殼、軸和軸承座及一些控制附件組成,屬動設(shè)備。以9-38風(fēng)機蝸殼與葉輪出口在半徑方向上的間距隨方位角線性遞增來優(yōu)化蝸殼型線,并用試驗證明了良好的蝸殼型線不僅能提高風(fēng)機效率及全壓,還能改變流量-壓力曲線的變化趨勢。動設(shè)備完全不振動是不可能的,只是振動的允許范圍不同而已。一般來講,大型高速風(fēng)機軸承采用軸瓦,潤滑采用潤滑油強制噴射潤滑,高速旋轉(zhuǎn)的主軸懸浮于油膜上,正常工況時振動很低。中小型的中低速風(fēng)機軸承采用滾動軸承,常采用潤滑脂潤滑或潤滑油浸泡飛濺潤滑,正常工況時振動稍大。振動無論大小,只要符合相關(guān)技術(shù)要求即可,但是異常的、超標(biāo)的振動必須及時處理,否則振動會惡化,后造成事故和經(jīng)濟損失。
將9-38風(fēng)機模型導(dǎo)入ICEM 進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分過程中對離心風(fēng)機關(guān)鍵部位要進(jìn)行加密處理,如葉輪、集流器、蝸舌、進(jìn)氣箱的轉(zhuǎn)角處等。4種消聲組合方式的壓力損失并不相同,當(dāng)額定轉(zhuǎn)速為3800r/min,在設(shè)計工況下,A組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約16.0Pa,效率下降了約1.28%。對風(fēng)機的進(jìn)口與出口適當(dāng)延長,以保證計算的穩(wěn)定性??紤]到離心風(fēng)機結(jié)構(gòu)的復(fù)雜且不規(guī)則性,本文采用非結(jié)構(gòu)四面體網(wǎng)格進(jìn)行劃分,其中無進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機網(wǎng)格數(shù)量約370萬,網(wǎng)格質(zhì)量為0.3以上;帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機網(wǎng)格數(shù)量為380萬,網(wǎng)格質(zhì)量為0.3以上。
9-38風(fēng)機采用標(biāo)準(zhǔn)k-?模型,壁面函數(shù)為Scalable,數(shù)值計算方法為高階求解格式,求解格式為一階格式。另外,有些管道補償器如填料式補償器、波形補償器也可以起到減震作用。由于通風(fēng)機轉(zhuǎn)速低,馬赫數(shù)小,可認(rèn)為氣流為不可壓縮定常流動。進(jìn)口給定質(zhì)量流量,出口給定靜壓,壁面條件為無滑移邊界,轉(zhuǎn)速為1 480r/min,并將流動區(qū)域分為靜止域與旋轉(zhuǎn)域,兩者通過Interface連接,連接模型為普通連接,坐標(biāo)變換為轉(zhuǎn)子算法,網(wǎng)格連接方式為GGI。本文所研究的某離心風(fēng)機葉輪有均布的16 個前向的大小葉片,其內(nèi)部流場較為復(fù)雜,為了揭示9-38風(fēng)機內(nèi)的流場特性,對風(fēng)機進(jìn)行全三維數(shù)值模擬。先單獨分析了進(jìn)氣箱內(nèi)部流場特性,然后對進(jìn)氣箱與風(fēng)機進(jìn)行一體化分析,研究進(jìn)氣箱對離心風(fēng)機性能的影響。
9-38風(fēng)機葉片吸力側(cè)形成的低能流積聚的“尾跡區(qū)”,形成“射流-尾流”結(jié)構(gòu)。加米字集流器風(fēng)機進(jìn)口靜壓明顯高于普通集流器離心風(fēng)機,其較大靜壓達(dá)到2510Pa,普通集流器達(dá)到1440Pa。加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機葉輪尾緣處的“尾跡-射流”更加的嚴(yán)重,風(fēng)機模型尾跡區(qū)占了比較大的空間,減少了風(fēng)機流道有效面積。在小流量區(qū),風(fēng)機內(nèi)部的流場分布發(fā)生偏心現(xiàn)象(C 處),葉輪流道E 側(cè),氣體比較充實,葉輪流道F 側(cè)氣體分布較差,與原始風(fēng)機內(nèi)部流場分布相比,其9-38風(fēng)機葉輪流道的充盈性差。離心風(fēng)機的效率曲線如圖6,無進(jìn)氣箱情況下在流量為2.82kg/s,壓力為3 106.23Pa 時,達(dá)到較率68.64%;加進(jìn)氣箱后在流量為1.68kg/s,壓力為2 775.54Pa,達(dá)到較率59.45%,通過與原始風(fēng)機對比可知,加進(jìn)氣箱后其較率降低8.19%。同樣由圖6 效率曲線對比圖可知,加進(jìn)氣箱后風(fēng)機整體效率降低,與原始9-38風(fēng)機相比其區(qū)域比較窄,縮短了工作區(qū)域,且加進(jìn)氣箱后較優(yōu)工況點向小流量區(qū)偏移。加進(jìn)氣箱后,離心風(fēng)機的全開流量降低,與無進(jìn)氣箱相比,流量降低了16.9%。由圖7 可知,加進(jìn)氣箱不僅降低了風(fēng)機的全開流量,其全壓也有所減少。風(fēng)機性能測試采用C 型試驗裝置對帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機進(jìn)行了性能測試,測試標(biāo)準(zhǔn)按GB/T 1236-2017《工業(yè)通風(fēng)機用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能實驗》執(zhí)行。
以9-38風(fēng)機蝸殼與葉輪出口在半徑方向上的間距隨方位角線性遞增來優(yōu)化蝸殼型線,并用試驗證明了良好的蝸殼型線不僅能提高風(fēng)機效率及全壓,還能改變流量-壓力曲線的變化趨勢;BEENA等[11]通過應(yīng)用層次分析法(AHP),對蝸殼的重要幾何參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)先排序,闡明了各參數(shù)對離心風(fēng)機性能的影響;9-38風(fēng)機采用3種不同流量的五孔探頭,測量了風(fēng)機蝸殼內(nèi)流體的三維流動,得出傳統(tǒng)一維蝸殼型線設(shè)計方法忽略了風(fēng)機內(nèi)部嚴(yán)重的泄漏情況,應(yīng)根據(jù)流體實際流動進(jìn)行修正的結(jié)論。因此提高蝸殼型線設(shè)計水平,不僅能改善風(fēng)機氣動性能,還能達(dá)到降低噪聲的效果。本文在傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計理論基礎(chǔ)上,以某抽油煙機用多翼離心風(fēng)機為研究對象,
9-38風(fēng)機采用動量矩修正方法對其進(jìn)行性能優(yōu)化。但后蓋板加裝消聲材料,恰好吸收了電機的部分噪聲,因此后蓋板加裝吸聲材料降低風(fēng)機噪聲明顯。并考慮粘性應(yīng)力的作用對原有k-ε計算模型進(jìn)行修正,以期提高數(shù)值計算結(jié)果的準(zhǔn)確度,為CFD數(shù)值模擬預(yù)測風(fēng)機性能的可靠性提供參考。多翼離心風(fēng)機由進(jìn)口集流器、葉輪及蝸殼組成,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。其設(shè)計轉(zhuǎn)速n=1200r/min,設(shè)計流量Qv=0.15m3/s,主要尺寸參數(shù)為:9-38風(fēng)機蝸殼寬度b1152mm,葉輪內(nèi)徑1D210mm,葉輪外徑2D246mm,葉片進(jìn)口安裝角178A,葉片出口安裝角2160A,葉片圓弧半徑r14mm,葉片數(shù)z60。為了提供更好的來流條件,給定較為準(zhǔn)確的邊界條件,本研究在利用Solidworks軟件對風(fēng)機進(jìn)行三維建模時,分別將進(jìn)風(fēng)區(qū)域和出風(fēng)區(qū)域進(jìn)行延長處理,以保證進(jìn)出口氣體的流動充分發(fā)展。另外,為了方便模型的建立,在盡量減小數(shù)值模擬誤差的前提下對電動機結(jié)構(gòu)進(jìn)行一定程度的簡化,