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發(fā)布時(shí)間:2021-08-14 16:15  
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穩(wěn)定土拌和站計(jì)量皮帶稱(chēng)皮帶被順長(zhǎng)切開(kāi):造成這一故障的原因主要是由于骨料斗的砂石太大太尖而造成。預(yù)防的好的辦法當(dāng)然是選用直徑不超過(guò)60毫米的骨料。但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于種種原因如原料來(lái)源或生產(chǎn)進(jìn)度費(fèi)用等綜合情況而很難控制,這時(shí)就要結(jié)合拌和站安全規(guī)程中的第(7)條要求來(lái)調(diào)節(jié)計(jì)量皮帶稱(chēng)的松緊。然而,在實(shí)際拌料過(guò)程中,這種情況也時(shí)有發(fā)生,解決辦法是:把8號(hào)鐵絲彎成U形后,用電鉆在兩個(gè)切開(kāi)的皮帶縫邊打上孔,然后把U型8號(hào)鐵絲從皮帶內(nèi)面穿出,再微轉(zhuǎn)皮帶在滾筒上把U型8號(hào)鐵絲砸平即可。
在水穩(wěn)拌和站的使用上,操作人員對(duì)設(shè)備的理論基礎(chǔ)和使用規(guī)范不夠了解,耽誤了大量的生產(chǎn)時(shí)間。水穩(wěn)拌和站在材料的選擇上規(guī)劃失誤使用質(zhì)量低下的生產(chǎn)原材料,導(dǎo)致生產(chǎn)出的水穩(wěn)拌合料不達(dá)標(biāo),返工幾率較大,從而使水穩(wěn)拌合站的使用率大大降低。水穩(wěn)拌和站生產(chǎn)廠家在使用前沒(méi)有做好相應(yīng)的檢查工作,一些小故障導(dǎo)致了在使用過(guò)程中的問(wèn)題。水穩(wěn)拌和站作為一種專(zhuān)門(mén)用來(lái)攪和水穩(wěn)料的工業(yè)用大型機(jī)械,在基層施工過(guò)程中起到混合攪拌水泥等土層基料的作用,一般的水穩(wěn)料多為水泥、粉煤灰、穩(wěn)定土層料等。
工業(yè)出產(chǎn)中的環(huán)保作業(yè)除了削減粉塵、噪音、污水等污染,節(jié)能減排也是重要一部分。運(yùn)用節(jié)能型機(jī)械設(shè)備下降能耗的根本,穩(wěn)定土拌和站設(shè)備中也是如此。
為了下降能耗,對(duì)傳統(tǒng)的安穩(wěn)土攪拌站設(shè)備進(jìn)行了改造,加裝了粉塵收集器,下降了粉塵外揚(yáng)的污染,削減了粉塵聚堆和裝車(chē)時(shí)刻;在穩(wěn)定土拌和站的水泥罐上加裝過(guò)壓保護(hù)器,全年可節(jié)省水泥20噸。