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發(fā)布時(shí)間:2021-09-26 11:11  
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故障現(xiàn)象:主軸在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)無(wú)規(guī)律的振動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)。
原因分析:主軸伺服系統(tǒng)受電磁、供電線路或信號(hào)傳輸干擾的影響,主軸速度指令
信號(hào)或反饋信號(hào)受到干擾,主軸伺服系統(tǒng)誤動(dòng)作。
檢查方法:另主軸轉(zhuǎn)速指令信號(hào)為零,調(diào)整零速平衡電位計(jì)或漂移補(bǔ)償量參數(shù)值,
觀察是否因系統(tǒng)參數(shù)變化引起故障。若調(diào)整后仍不能消除該故障,則多為外界干擾
信號(hào)引起主軸伺服系統(tǒng)誤動(dòng)作。
采取動(dòng)作:電源進(jìn)線端加裝電源凈化裝置,動(dòng)力線和信號(hào)線分開(kāi),布線要合理,信
號(hào)線和反饋線要求屏蔽,接地線要可靠。
故障現(xiàn)象:
經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床主軸一般采用變頻控制,使用外置光短編碼器配合機(jī)床
進(jìn)行螺紋加工,在加工時(shí)產(chǎn)生亂牙。
故障分析:
主要原因多時(shí)光電編碼器與CNC裝置的電纜接觸不良,光電編碼器器損壞、觀點(diǎn)編碼器與彈性聯(lián)軸器連接松動(dòng)或者其他原因。先從電器和信號(hào)連接線等方面進(jìn)行檢查。檢查光編碼器與CNC裝置之間的連接線和 5電源是正常的:在主軸通電旋轉(zhuǎn)后,用示波器測(cè)量光短編碼器的A相和B相辨向輸出端,該波形信號(hào)沒(méi)后正常的辨向脈沖輸出。一般用戶常用的有磨削用、銑削用、車(chē)削用、加工中心用、機(jī)械主軸(不含內(nèi)置電機(jī))皮帶傳動(dòng)主軸幾類(lèi)。關(guān)掉主軸電源,通過(guò)手動(dòng)旋轉(zhuǎn)主軸,再用示波器測(cè)量光電編碼器的辨向脈沖信號(hào),發(fā)現(xiàn)光短編碼器的辨向信號(hào)是正常的。所以確定故障原因是電氣干擾,判斷干擾來(lái)自主軸調(diào)速所使用的變頻器。
內(nèi)圈由于離心力而產(chǎn)生膨脹,高速旋轉(zhuǎn)時(shí)。與滾動(dòng)體接觸應(yīng)力變大,使內(nèi)部預(yù)載荷增加、游隙變小、發(fā)熱增加。針對(duì)此問(wèn)題,開(kāi)發(fā)出內(nèi)圈為不銹鋼的新型混合陶瓷球軸承。由于不銹鋼的線膨脹系數(shù)比軸承鋼小20%因而能進(jìn)一步控制軸承在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)因內(nèi)圈膨脹而造成的預(yù)載荷增加。潤(rùn)滑條件充沛,固定預(yù)載荷下dmN值可提高1.2倍。除了刨床、拉床等主運(yùn)動(dòng)為直線運(yùn)動(dòng)的機(jī)床外,大多數(shù)機(jī)床都有主軸部件。定位預(yù)載緊的情況下,近來(lái)有資料介紹。內(nèi)圈也使用陶瓷材料的混合型角接觸球軸承。因?yàn)閮?nèi)圈也使用陶瓷材料,軸承內(nèi)徑或滾道離心膨脹小,預(yù)緊的增加也較小,加之剛性好,球和滾道的接觸面積小,所以發(fā)熱和膨脹也較小,可以比僅球?yàn)樘沾傻妮S承達(dá)到更高轉(zhuǎn)速。但是正是由于高速旋轉(zhuǎn)時(shí)離心和膨脹小,與金屬制主軸之間的配合應(yīng)力如果過(guò)大就可能產(chǎn)生破壞甚至碎裂。
自動(dòng)換刀電主軸從布局上分析:自動(dòng)換刀電主軸擁有種種先輩的電主軸及種種變頻電機(jī)定、轉(zhuǎn)子的計(jì)劃和制造技能,生產(chǎn)的電主軸低速力矩大,噪音低,轉(zhuǎn)速安穩(wěn),無(wú)級(jí)調(diào)速.一種自動(dòng)換刀電主軸的接桿件布局,包羅位于電主軸底部的后蓋所述后蓋上設(shè)置有一個(gè)接桿件座,所述接桿件座上設(shè)置有兩個(gè)接桿件本發(fā)明議決增長(zhǎng)了接桿件座,使得接線桿的接線越發(fā)方便,同時(shí)也越發(fā)方便,同時(shí)接桿件不設(shè)在后蓋內(nèi),大大淘汰了后蓋的厚度,大大淘汰了生產(chǎn)成本,同時(shí)后蓋上還設(shè)置有蓋帽,使得接桿件越發(fā)寧?kù)o,非常的方便實(shí)用。采用機(jī)械齒輪減速,增大了輸出扭矩,并利用齒輪換擋擴(kuò)大了調(diào)速范圍。