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能源管理中心系統(tǒng)助力山東某公司實現(xiàn)綜合節(jié)能

發(fā)布時間:2021-04-28 14:30  

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山東某化工有限公司,主要承擔(dān)百草枯原藥、吡啶及吡啶類化工和醫(yī)藥中間體生產(chǎn),各種配套設(shè)施完善,擁有完整的環(huán)保設(shè)施,年總生產(chǎn)能力18000噸。一期、二期總投資7億元,能源使用主要有電、水、蒸汽、天然氣,主要車間有吡啶車間、百草枯車間以及公用車間,用電設(shè)備有循環(huán)水泵、百草枯、吡啶、氨壓縮、污水處理設(shè)備、空壓機,風(fēng)機等。

該企業(yè)在系統(tǒng)控制、生產(chǎn)工藝、安全環(huán)保、節(jié)能減排技術(shù)方面均屬國內(nèi)較先進水平,但仍在尋求實現(xiàn)更進一步的節(jié)能降耗,來滿足生產(chǎn)與能源精細(xì)化管理要求;我公司結(jié)合多年來成功實施能源管理中心系統(tǒng)的項目經(jīng)驗,從設(shè)備運行優(yōu)化、工藝管控優(yōu)化、管理策略優(yōu)化三個層面為該企業(yè)定制了專屬的WEMS能源管理中心系統(tǒng)解決方案,通過系統(tǒng)提高了企業(yè)能源管理信息化、自動化、智能化水平,帶來了顯著的經(jīng)濟效益。

設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能

       對比分析

通過系統(tǒng)分析診斷的對比分析功能,結(jié)合數(shù)據(jù)分析,對百草枯的電耗進行統(tǒng)計,統(tǒng)計2020年5-7月數(shù)據(jù)可知,單耗平均值為2250KWh/t,最低為1862.97kWh/t,最高達到了2306.57kWh/t,每噸百草枯電耗相差444KWh;查看設(shè)備歷史數(shù)據(jù)和負(fù)荷分析找到原因,發(fā)現(xiàn)冷凍機房配電室兩臺空壓機,雖然都使用了變頻,但仍然出現(xiàn)頻繁加卸載情況,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,適當(dāng)調(diào)整了頻率使其處于加載狀態(tài),使供氣系統(tǒng)氣壓維持穩(wěn)定,穩(wěn)定了單耗到常規(guī)較低水平,百草枯單耗接近了2150KWh/t的標(biāo)準(zhǔn),按正常每月600t來算,百草枯車間一年省電40萬左右。

       變壓器經(jīng)濟運行分析

通過系統(tǒng)的變壓器經(jīng)濟運行分析功能,對高壓配電室東、西兩臺變壓器分析數(shù)據(jù)查看,1#變壓器(西)的額定容量為2000kVA,額定電流2880A,平均負(fù)荷為1177kVA,實際功率因素達到了0.98,但實際損耗很大,系統(tǒng)查看達到了33.25kW/h;2#變壓器(東)的額定容量為2000kVA,額定電流2880A,平均負(fù)荷為1230kVA,實際功率因素達到了0.98,實際損耗正常,系統(tǒng)查看為16.35kW/h;兩個變壓器負(fù)荷正常,功率因素達到了較理想情況,1#變壓器實際運行負(fù)荷低于2#變壓器,而平均損耗卻高于2#變壓器,通過現(xiàn)場查勘發(fā)現(xiàn)1#變壓器工作頻率高出其正常范圍,導(dǎo)致溫度升高,通過調(diào)整,降低了1#變壓器損耗,達到與2#相同水平在16kW/h左右,實現(xiàn)了年節(jié)能效益8萬左右。

工藝管控優(yōu)化節(jié)能

      參數(shù)控制優(yōu)化管控

在系統(tǒng)的負(fù)荷分析功能里,查看循環(huán)水系統(tǒng)各設(shè)備負(fù)荷,存在能耗高,效率低問題,與用戶溝通并現(xiàn)場查看,循環(huán)水系統(tǒng)由于設(shè)計、制造工藝相對陳舊,存在出工不出力的情況,通過對循環(huán)水系統(tǒng)工藝進行優(yōu)化控制,采用先進的溫度控制技術(shù),將循環(huán)水泵和冷卻塔風(fēng)機改造為閉環(huán)控制系統(tǒng),使冷卻效果得到大幅度提升,能源消耗大幅度降低,為企業(yè)帶來5萬/年的持續(xù)節(jié)能收益。

管理策略優(yōu)化節(jié)能

      企業(yè)用電優(yōu)化管控

針對循環(huán)水泵、風(fēng)機、空壓機等重要設(shè)備的開停情況,通過系統(tǒng)“分析診斷”中的異常設(shè)備開關(guān)機、設(shè)備空運轉(zhuǎn)分析功能,對生產(chǎn)人員的操作進行實時性的指導(dǎo)和管控提醒,避免了啟停不規(guī)范、隨意問題,為企業(yè)帶來6/年的持續(xù)節(jié)能收益。

 

      總結(jié):該能源管理中心系統(tǒng)上線后穩(wěn)定并持續(xù)運行正常,從設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面為用戶帶來了全方位的節(jié)能降耗,得到了用戶的肯定和認(rèn)可,實現(xiàn)了年節(jié)能經(jīng)濟效益60萬左右,同時通過遠(yuǎn)程平臺為企業(yè)的節(jié)能降耗工作提供持續(xù)的節(jié)能服務(wù)。
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