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發(fā)布時(shí)間:2021-01-11 02:40  
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剖析上述查看以為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有反常,二是機(jī)械方面有毛病,三是絲杠存在空隙。為了進(jìn)一步確診毛病,將電機(jī)和絲杠徹底脫開(kāi),分別對(duì)電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行查看。查看結(jié)果是電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常;在對(duì)機(jī)械部分確診中發(fā)現(xiàn),用手盤(pán)動(dòng)絲杠時(shí),回來(lái)運(yùn)動(dòng)初始有很大的空缺感。而正常狀況下,應(yīng)該能感覺(jué)到軸承有序而滑潤(rùn)的移動(dòng)。
毛病處理:通過(guò)拆開(kāi)查看發(fā)現(xiàn)該軸承的確受損,且有滾珠脫落。替換后機(jī)床康復(fù)正常。
用百分表對(duì)X軸進(jìn)行仔細(xì)查看,發(fā)現(xiàn)機(jī)械方位實(shí)踐差錯(cuò)同數(shù)字顯現(xiàn)出來(lái)的差錯(cuò)根本共同,從而以為毛病原因?yàn)閄軸重復(fù)定位差錯(cuò)過(guò)大。對(duì)X軸的反向空隙及定位精度進(jìn)行查看,重新補(bǔ)償其差錯(cuò)值,結(jié)果起不到任何效果。因而置疑光柵尺及體系參數(shù)等有問(wèn)題。但為什么發(fā)生如此大的差錯(cuò),卻又未呈現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息進(jìn)一步查看發(fā)現(xiàn),此軸為筆直方向的軸,當(dāng)X軸松開(kāi)時(shí)主軸箱向下掉,形成了差錯(cuò)。
毛病處理:對(duì)機(jī)床的PLC邏輯操控程序做了修正,即在X軸松開(kāi)時(shí),先把X軸使能加載,再把X軸松開(kāi);而在X軸夾緊時(shí),先把X軸夾緊后,再把使能去掉。調(diào)整后機(jī)床毛病得以處理。

五軸加工中心在確定零件的具體定位基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
?、俦M可能的選擇零件上的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)作為定位基準(zhǔn)。在制定零加工方案時(shí),先選擇的精基準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行加工。這就要求在工件粗加工時(shí),先試想一下要以怎樣的粗基準(zhǔn)把精基準(zhǔn)的各面加工出來(lái),即加工中心上使用的各個(gè)定位基準(zhǔn)應(yīng)在前面普通機(jī)床或加工中心工序中加工完成,這樣容易保證各個(gè)工位加工表面相互之間的精度關(guān)系,