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發(fā)布時間:2020-12-18 14:42  
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1 概述
發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理方法選擇不合理時,很可能導(dǎo)致水質(zhì)指標(biāo)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,并且容易發(fā)生空心導(dǎo)線的堵塞或腐蝕,嚴(yán)重時會使線棒發(fā)熱、甚至絕緣燒毀,導(dǎo)致事故停機(jī)。五、發(fā)電機(jī)并聯(lián)運行必須滿足頻率相同,電壓相同,相位相同,相序相同的條件才能進(jìn)行。據(jù)1993~1995年不完全統(tǒng)計,全國300Mw及以上容量發(fā)電機(jī)發(fā)電機(jī)本體事故及故障53臺次,其中發(fā)電機(jī)定子內(nèi)冷水系統(tǒng)事故及故障29次,占54.7﹪;堵塞事故9臺次,占17.0﹪。堵塞事故處理所需時間長,造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大。通常單臺機(jī)組事故處理時間長達(dá)上千小時,少發(fā)電量數(shù)億千瓦。
在1998年前,國內(nèi)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理主要以加緩蝕劑處理技術(shù)為主。十二、移動式發(fā)電機(jī),使用前必須將底架停放在平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,運轉(zhuǎn)時不準(zhǔn)移動。自1998年華能岳陽電廠發(fā)電機(jī)絕緣燒毀事故以來,越來越多的電廠對發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)給予了高度重視?!蛾P(guān)于防止電力生產(chǎn)重大事故的二十項重點要求》和《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》DL/T80l一2002的發(fā)布和實施,對發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn),加緩蝕劑處理方案已經(jīng)不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。
國內(nèi)經(jīng)過40余年的研究和探索,使內(nèi)冷水處理技術(shù)得到了長足進(jìn)展,出現(xiàn)了多種內(nèi)冷水處理技術(shù):加緩蝕劑處理法、小混床處理法、超凈化處理法、H/OH混床 Na/OH混床交替處理法、加NaOH處理法、除氧法等等。
2 國內(nèi)內(nèi)冷水處理技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r
國內(nèi)內(nèi)冷水處理技術(shù)的發(fā)展歷程,大致可以分為三個階段:20世紀(jì)60年始的初步研究階段、20世紀(jì)70年代形成的加藥處理技術(shù)為主常規(guī)離子交換處理為輔的階段和堿性離子交換處理技術(shù)為主階段。
2.1 初步研究階段(1958--1976)
1958年上海電機(jī)廠生產(chǎn)出了l2MW雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī),自此開始了內(nèi)冷水水質(zhì)處理技術(shù)的試驗研究。由于當(dāng)時國外只有定子冷卻水處理的經(jīng)驗,因此需要自行研究解決雙水水質(zhì)的處理技術(shù)和控制方法。
在上海某調(diào)峰機(jī)組進(jìn)行了初的離子交換處理的嘗試:離子交換柱采用塑料制成,取部分內(nèi)冷水進(jìn)行凈化處理,內(nèi)冷水的電導(dǎo)率和含銅量均有明顯降低,取得了良好的效果。發(fā)電機(jī)是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備,它由水輪機(jī)、汽輪機(jī)、柴油機(jī)或其他動力機(jī)械驅(qū)動,將水流,氣流,燃料燃燒或原子核裂變產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械能傳給發(fā)電機(jī),再由發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換為電能。在當(dāng)時環(huán)境下,生產(chǎn)部門雖然取得了很好的處理效果,但是在設(shè)計制造的落實上卻遇到了困難,未能配備上這種裝置。
另一種處理方法是降低內(nèi)冷水中的含氧量。當(dāng)法拉第轉(zhuǎn)動搖柄,使紫銅圓盤旋轉(zhuǎn)起來時,電流表的指針偏向一邊,這說明電路中產(chǎn)生了持續(xù)的電流。在華北某電廠采用開放式運行系統(tǒng),將凝汽器凝結(jié)水通過凝結(jié)水泵直接送人發(fā)電機(jī)水系統(tǒng),通過發(fā)電機(jī)吸收熱量后,直接送人除氧器。這樣,由于凝結(jié)水的含氧量很低,又沒有再循環(huán),不可能有大量的氧漏人,便能保證內(nèi)冷水的低含氧量。經(jīng)過處理后,內(nèi)冷水的含氧量和含銅量均很低。但采用此方法,發(fā)電機(jī)的運行就取于凝結(jié)水泵的狀況,很不安全。
而缸內(nèi)直噴(GDI)技術(shù)則是機(jī)從柴油機(jī)“偷”來的,缸內(nèi)直噴發(fā)動機(jī)的噴射系統(tǒng)直接將噴射到燃燒室內(nèi),形成油氣混合氣。一、燃油摻水方式燃油摻水的方法有進(jìn)氣管噴水和乳化柴油等,進(jìn)氣管噴水的主要作用是吸熱和稀釋燃油密度。這樣缸內(nèi)直噴的發(fā)動機(jī)就可以根據(jù)進(jìn)氣門開啟和關(guān)閉的時刻,來知道進(jìn)入汽缸燃燒的空氣量的多少,從而根據(jù)進(jìn)氣量來決定噴出的燃油量。而進(jìn)氣量可以通過整車的負(fù)荷來決定,在怠速或者低負(fù)荷時,進(jìn)氣門開度小,噴油量少。高負(fù)荷時,進(jìn)氣門全開,進(jìn)氣量大,噴油量也大,保證發(fā)動機(jī)的功率能滿足需求。這樣,既能保證發(fā)動機(jī)功率,又能實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)。但需要強(qiáng)調(diào)的一點是,即使是缸內(nèi)直噴的機(jī),壓縮的仍然是油氣混合氣,只是將噴油的位置從進(jìn)氣道變到了燃燒室內(nèi),而柴油機(jī)壓縮的是空氣,這是缸內(nèi)直噴的機(jī)和柴油機(jī)顯著的不同。而且缸內(nèi)直噴機(jī)雖然也是高壓噴射(20bar左右),但是相比柴油機(jī)的高壓來還是小巫見大巫。
NO.2 渦輪增壓
渦輪增壓技術(shù)早是在船用柴油發(fā)動機(jī)上開始采用的,隨后在飛機(jī)以及軍艦上逐步采用。在汽車用渦輪增壓動力早期的發(fā)展史中,是將渦輪增壓技術(shù)推廣到乘用車發(fā)動機(jī)上的企業(yè)之一。目前,我國具有出口生產(chǎn)能力的生產(chǎn)廠有天津發(fā)電設(shè)備廠等10余家。直到上世紀(jì)七十年代,渦輪增壓技術(shù)才因為石油危機(jī)的原因迎來了大發(fā)展的時期。1973年爆發(fā)的石油危機(jī)直接導(dǎo)致了和柴油價格在全球范圍內(nèi)的瘋漲,此時在商用車市場中搭載渦輪增壓器的柴油車開始熱銷。隨后,渦輪增壓發(fā)動機(jī)開始在賽道上大放異彩,1968年,搭載渦輪增壓發(fā)動機(jī)的STP-Paxton獲得了Indy500賽事的。由于渦輪增壓先是搭載在柴油機(jī)上,隨后才搭載在機(jī)上,因此也能認(rèn)為是機(jī)從柴油機(jī)上“偷”過來的。
發(fā)動機(jī)功率下降,油底殼機(jī)油平面下降較快,排氣冒藍(lán)煙,一般是由于油封或襯墊的滲漏或汽缸壁磨損過度燒機(jī)油而引起的。 具體原因:
①活塞與缸壁間隙過大;
②活塞環(huán)特別是油環(huán)彈性差;
③缸套、活塞環(huán)過度磨損,活塞環(huán)被粘住、對口,或扭曲環(huán)裝反;
④活塞環(huán)與環(huán)槽邊隙和側(cè)隙過大,或活塞上油環(huán)回油孔被積炭阻塞;
⑤增壓柴油機(jī)渦輪增壓器彈力密封裝置失效;
⑥氣門桿與導(dǎo)管配合間隙過大或油封失效。
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