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發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 03:29  

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故障一:數(shù)控加工中心串行編碼器通訊錯(cuò)誤報(bào)警,原因:?jiǎn)卧獧z測(cè)到數(shù)控加工中心的電機(jī)編碼器斷線或通訊不良。檢查電機(jī)的編

碼器反饋線與放大器的連接是否正確,是否牢固。如果反饋線正常,更換伺服電機(jī)(因?yàn)殡姍C(jī)的編碼器與電機(jī)是一體,不能拆開(kāi)

),如果是α電機(jī)更換編碼器。如果是偶爾出現(xiàn),可能是干擾引起,檢查電機(jī)反饋線的屏蔽線是否完好。

  故障二:數(shù)控加工中心編碼器脈沖計(jì)數(shù)錯(cuò)誤報(bào)警(LED顯示6,系統(tǒng)的PMM畫(huà)面顯示303/304/305/308報(bào)警)原因分析:伺服電

機(jī)的串行編碼器在運(yùn)行中脈沖丟失,或不計(jì)數(shù)。關(guān)機(jī)再開(kāi),如果還有相同報(bào)警,更換電機(jī)(如果是α電機(jī)更換編碼器)或反饋電

纜線。如果數(shù)控加工中心重新開(kāi)機(jī)后報(bào)警消失,則必須重新返回參考點(diǎn)后再運(yùn)行其他指令。如果系統(tǒng)的PMM是308報(bào)警,可能是干

擾引起,關(guān)機(jī)再開(kāi)。






機(jī)械砸使用過(guò)程中,尤其是使用初期與使用后期容易出現(xiàn)一些問(wèn)題。由于加工之初的調(diào)整不合適和后期的機(jī)械壽命問(wèn)題,毛病會(huì)多一些。

  下面我們來(lái)說(shuō)說(shuō)在精雕機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)的三個(gè)問(wèn)題:

  1、斷刀:發(fā)現(xiàn)斷刀時(shí),要暫停雕刻,記錄當(dāng)前加工路徑序號(hào),更換刀具,找到斷刀點(diǎn)以前的位置后,按照該起始序號(hào)繼續(xù)加工,恢復(fù)正常加工狀態(tài)。

  2、夾頭與工件干涉:發(fā)生干涉時(shí)要立即按下機(jī)床上的“急停開(kāi)關(guān)”按鈕,停止當(dāng)前產(chǎn)品的加工,查看工件是否可以修復(fù),然后重新裝夾刀具,繼續(xù)進(jìn)行加工。









控邏輯不當(dāng)導(dǎo)致加工精度反常

  數(shù)控加工中心毛病現(xiàn)象:一臺(tái)機(jī)床廠家出產(chǎn)的加工中心,體系是Frank.加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床X軸精度反常,精度差錯(cuò)為0.008mm,為1.2mm.毛病確診:查看中,機(jī)床現(xiàn)已依照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)辦法操作下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)轉(zhuǎn)一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)完畢后顯現(xiàn)器上顯現(xiàn)的機(jī)械坐標(biāo)值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數(shù)值。然后在手動(dòng)辦法下,將機(jī)床點(diǎn)動(dòng)到其他恣意方位,再次在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)辦法操作下運(yùn)轉(zhuǎn)剛才的程序段,待機(jī)床中止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床坐標(biāo)數(shù)值顯現(xiàn)為“-1024.891”,同上一次履行后的數(shù)值比較相差了0.352mm.依照相同的辦法,將X軸點(diǎn)動(dòng)移動(dòng)到不同的方位,重復(fù)履行該程序段,而顯現(xiàn)器上顯現(xiàn)的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定)。




3.機(jī)床方位問(wèn)題導(dǎo)致加工精度反常

  毛病現(xiàn)象:一臺(tái)杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,裝備北京KND-10M體系。在點(diǎn)動(dòng)或加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)Z軸反常。

  毛病確診:查看發(fā)現(xiàn),Z軸上下移動(dòng)不均勻且有噪聲,且存在必定空隙。電機(jī)啟動(dòng)時(shí),在點(diǎn)動(dòng)辦法下Z軸向上運(yùn)動(dòng)存在不穩(wěn)定的噪聲及受力不均勻,且感覺(jué)電機(jī)顫動(dòng)比較兇猛;而向下運(yùn)動(dòng)時(shí),就沒(méi)有顫動(dòng)得這么顯著;中止時(shí)不顫動(dòng),在加工過(guò)程中體現(xiàn)得比較顯著。剖析以為,毛病原因有三點(diǎn):一是絲杠反向空隙很大;二是Z軸電機(jī)作業(yè)反常;三是皮帶輪受損至受力不均。