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發(fā)布時間:2021-06-10 05:02  
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為研究后9-19風(fēng)機(jī)葉輪的流場及噪聲問題,采用三維建模軟件UG對現(xiàn)有葉輪進(jìn)行逆向建模,提取出葉輪的幾何模型,運用Hypermesh對葉輪模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,然后采用Fluent軟件模擬了葉輪三維粘性定常流動特性,分析了葉輪內(nèi)部流動情況,在此基礎(chǔ)上對葉輪模型進(jìn)行噪聲分析,得到流場模擬和噪聲分析結(jié)果,為葉輪優(yōu)化設(shè)計提供理論依據(jù)。9-19風(fēng)機(jī)管道共振和檢查處理措施風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口管段風(fēng)速很高,高速穿行的風(fēng)會擾動管道,使管道發(fā)生共振。
9-19風(fēng)機(jī)作為干燥、通風(fēng)類家電產(chǎn)品的重要組成部件,其性能直接影響著家電產(chǎn)品質(zhì)量的高低。隨著現(xiàn)代生活對節(jié)能、環(huán)保等要求日益提高,開發(fā)、低噪風(fēng)機(jī)成為必然趨勢。離心式通風(fēng)機(jī)的工作介質(zhì)為氣體,工作過程中會產(chǎn)生氣動噪聲、機(jī)械噪聲和氣固耦合噪聲,其中氣動噪聲是主要噪聲,約占到總噪聲的45%左右。風(fēng)機(jī)氣動噪聲主要由離散噪聲(旋轉(zhuǎn)噪聲)和湍流噪聲組成。高速高壓離心風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)噪聲較高,低速低壓風(fēng)機(jī)以湍流噪聲為主。且基頻噪聲和寬頻噪聲在風(fēng)機(jī)中不同程度的存在。目前對離心式通風(fēng)機(jī)降噪研究還處于試驗為主的研究階段,但試驗研究成本較大、周期較長,這對9-19風(fēng)機(jī)產(chǎn)品開發(fā)非常不利。此外,影響離心式通風(fēng)機(jī)氣動噪聲的因素眾多,設(shè)計所得結(jié)果的降噪機(jī)理難以被系統(tǒng)揭示。數(shù)值模擬方法能夠提供風(fēng)機(jī)的內(nèi)部流場信息和噪聲分布情況,有利于準(zhǔn)確認(rèn)識離心式通風(fēng)機(jī)噪聲產(chǎn)生機(jī)理和降噪原理,為進(jìn)一步推廣降噪設(shè)計的方法提供依據(jù)。1Pa,相比可以看出,9-19風(fēng)機(jī)加米字形集流器導(dǎo)流效果比普通圓弧形集流器好。所以,對離心式通風(fēng)機(jī)數(shù)值模擬的研究是非常必要的。
9-19風(fēng)機(jī)葉片吸力側(cè)形成的低能流積聚的“尾跡區(qū)”,形成“射流-尾流”結(jié)構(gòu)。加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機(jī)葉輪尾緣處的“尾跡-射流”更加的嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)模型尾跡區(qū)占了比較大的空間,減少了風(fēng)機(jī)流道有效面積。在小流量區(qū),風(fēng)機(jī)內(nèi)部的流場分布發(fā)生偏心現(xiàn)象(C 處),葉輪流道E 側(cè),氣體比較充實,葉輪流道F 側(cè)氣體分布較差,與原始風(fēng)機(jī)內(nèi)部流場分布相比,其9-19風(fēng)機(jī)葉輪流道的充盈性差。離心風(fēng)機(jī)的效率曲線如圖6,無進(jìn)氣箱情況下在流量為2.82kg/s,壓力為3 106.23Pa 時,達(dá)到較率68.64%;加進(jìn)氣箱后在流量為1.68kg/s,壓力為2 775.54Pa,達(dá)到較率59.45%,通過與原始風(fēng)機(jī)對比可知,加進(jìn)氣箱后其較率降低8.19%。同樣由圖6 效率曲線對比圖可知,加進(jìn)氣箱后風(fēng)機(jī)整體效率降低,與原始9-19風(fēng)機(jī)相比其區(qū)域比較窄,縮短了工作區(qū)域,且加進(jìn)氣箱后較優(yōu)工況點向小流量區(qū)偏移。加進(jìn)氣箱后,離心風(fēng)機(jī)的全開流量降低,與無進(jìn)氣箱相比,流量降低了16.9%。由圖7 可知,加進(jìn)氣箱不僅降低了風(fēng)機(jī)的全開流量,其全壓也有所減少。風(fēng)機(jī)性能測試采用C 型試驗裝置對帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行了性能測試,測試標(biāo)準(zhǔn)按GB/T 1236-2017《工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能實驗》執(zhí)行。加米字形集流器和普通圓弧形集流器內(nèi)部流場受壓分布所示,9-19風(fēng)機(jī)米字形集流器入口壓力為-8000Pa,到集流器出口達(dá)到-18000Pa,壓差10000Pa。
9-19風(fēng)機(jī)在大流量區(qū)計算值比實測值偏高,小流量區(qū)計算值比實測值偏低,但是整體上計算結(jié)果與實測結(jié)果基本吻合。由效率曲線圖可知,大流量區(qū)計算結(jié)果比實測結(jié)果偏高,小流量區(qū)計算結(jié)果比實測結(jié)果偏低,說明計算結(jié)果與實測結(jié)果吻合。通過實驗值與計算值的對比,CFX 軟件的數(shù)值模擬結(jié)果與實測結(jié)果一致,由此驗證了采用CFX 軟件對帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)的數(shù)值模擬是可靠的。B組合改進(jìn)風(fēng)機(jī)全壓降低了約5.0Pa,9-19風(fēng)機(jī)效率下降了約0.9%。
試驗噪聲分析
離心風(fēng)機(jī)的噪聲按照流體動力聲源的發(fā)聲機(jī)制,分為三類:1)單極子,2)偶極子,3)四極子,風(fēng)機(jī)正常工作狀態(tài)下產(chǎn)生的噪聲主要來源于偶極子源。根據(jù)GB/T2888-2008《風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測量方法標(biāo)準(zhǔn)》對有無進(jìn)氣箱離心風(fēng)機(jī)的噪聲進(jìn)行測試。試驗地點:浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實業(yè)有限公司CNAS 檢測中心;蝸殼優(yōu)化對9-19風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運行的影響蝸殼是離心風(fēng)機(jī)金屬葉輪的重要組成部分。采用聲級計對風(fēng)機(jī)出口處的噪聲進(jìn)行測試,測試方式及儀器。測量時,除地面外無其他的反射條件,測點位置D 距地面的高度與風(fēng)機(jī)出口中心持平,水平方向上與出氣口軸線成45° ,距離出氣口中心L=1m。
9-19風(fēng)機(jī)的噪聲在小流量區(qū),帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)噪聲低于不帶進(jìn)氣箱,隨著流量的增加,帶進(jìn)氣箱的風(fēng)機(jī)噪聲顯著提高,在大流量區(qū),明顯的高于不帶進(jìn)氣箱的噪聲。
為改善9-19風(fēng)機(jī)受氣體粘性影響導(dǎo)致流動分離加劇的現(xiàn)象,在傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計理論的基礎(chǔ)上,研究氣體粘性力矩對蝸殼壁線分布的影響,并采用動量矩修正方法對其進(jìn)行改型設(shè)計。另外,為真實反映風(fēng)機(jī)內(nèi)流場分布情況,在標(biāo)準(zhǔn)k-ε 計算模型的擴(kuò)散項中加入粘性應(yīng)力作用,使其高計算誤差降低至3%。對比分析改型前后風(fēng)機(jī)數(shù)值模擬計算和試驗測量結(jié)果可知,采用修改的k-ε 模型進(jìn)行計算發(fā)現(xiàn)改型后風(fēng)機(jī)內(nèi)旋渦強(qiáng)度減小,蝸殼出口靠近蝸舌處流動分離得到改善。試驗結(jié)果表明:改型9-19風(fēng)機(jī)出口靜壓提升約25Pa,較大全壓效率較原型機(jī)提升約10%。對風(fēng)機(jī)進(jìn)出口安裝條件有限制并且對噪聲有一定要求的離心風(fēng)機(jī),吸聲蝸殼是較好的選擇。
同時,由于蝸殼張開度擴(kuò)大能夠抑制流動分離,使蝸舌附近區(qū)域的旋渦強(qiáng)度及其影響區(qū)域減小,從而有效地降低了多翼離心風(fēng)機(jī)噪聲2.5dB。多翼離心風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域,是工業(yè)生產(chǎn)中主要耗能設(shè)備之一,蝸殼作為離心風(fēng)機(jī)中不可或缺的基本元件,其結(jié)構(gòu)的不對稱性及內(nèi)部流動的復(fù)雜性會對葉輪出口氣流角造成較大影響,使其沿圓周方向呈現(xiàn)出明顯的不對稱性。而在風(fēng)機(jī)實際運行過程中,9-19風(fēng)機(jī)葉輪出口氣流與蝸殼壁面間存在強(qiáng)烈的非定常干涉,使得蝸殼壁面成為風(fēng)機(jī)的主要噪聲源。因此提高蝸殼型線設(shè)計水平,不僅能改善風(fēng)機(jī)氣動性能,還能達(dá)到降低噪聲的效果。目前國內(nèi)外學(xué)者對離心風(fēng)機(jī)蝸殼型線的研究,主要集中在尋找能真實反映蝸殼內(nèi)流體流動狀態(tài)的設(shè)計方法。在小流量工況下,風(fēng)機(jī)流動惡化,風(fēng)機(jī)振動較大,導(dǎo)致振動噪聲很大以致降噪效果反而變差。