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發(fā)布時間:2020-12-29 05:29  
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外取熱器煮爐過程
在設備運行前各項準備工作,避免后期因為某個環(huán)節(jié)問題造成大的損失。外取熱器煮爐就是這樣:
當爐水的磷酸根含量變低不大并逐步穩(wěn)定時,表示藥品與鐵銹的化學反應基本結束,即可結束煮爐工作。煮爐后期每小時排污一次,以逐步降低爐水堿度,每一次爐水堿度降低6~7mg-N/L,直到爐水總堿度為8~12 mg-N/L,可確認爐水質量合格。
煮爐后應進行換水和對流水閥,放水閥的沖洗工作,換水工作緩慢進行。
煮爐完成后打開汽包人孔檢查,內部應無鐵銹斑和無油斑。
琦昌主要從事石化設備設計研發(fā),包括催化裂化外取熱器襯里材料、提升管反應器、汽提段等,我們秉承“誠信經營”“客戶至上”的宗旨,始終為您提供產品和健全的服務
取熱器有內外之分,是加熱給水,使水汽化后將熱量帶走的裝置,今天琦昌介紹的是外取熱器:
外取熱器床層溫度由上至下共設置8支熱偶進行測量,同一水平位置,不同方向設兩支,運行過程中發(fā)現(xiàn)同一水平位置的兩支熱偶溫差很大,高達400℃。2提升管底部增加流化風,催化劑達到松動流化狀態(tài)在提升管底部加松動風盤管見圖2,介質為壓力比增壓力更高的儀表風(0。外取熱器床層料位一直處全滿狀態(tài),無法控制,在取熱量較低時,流化風量小,催化劑床層不能充分流化,形成死區(qū),死區(qū)位置溫度與流化區(qū)域溫度產生很大的偏差。
它是一種用水做介質,吸收高溫催化劑熱量,產生蒸汽,發(fā)生熱量轉換的裝置!
很多場使用催化裂化外取熱器襯里材料出現(xiàn)一些問題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產廠家從業(yè)多年,遇到很多案例,今天拿出來分享一下:
生產過程存在問題 某煉油廠外取熱器效果差,導致再生器床溫經常在710℃以上,成為生產中的瓶頸。通過三個月進行調查外取熱器產汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束結垢嚴重 使外取熱器管束內結垢嚴重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內的結垢厚度達1cm,甚至將管束堵塞。
外取熱器催化劑循環(huán)量小 外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內,且波動較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說明催化劑的循環(huán)量較低,并且呈脈沖狀流動。
外取熱器外部構造
催化裂化外取熱器襯里材料的外部有很多鰭片,它的作用跟著琦昌科技廠家了解一下:
為強化傳熱,所有取熱管上,沿其圓周方向布置了相當數(shù)量的縱向鰭片,鰭片長度從5米到8米之間不等。每個單元管束由給水管、集水管箱、取熱管、集汽管箱和排氣管等組成。因其鰭片布置之密,難以施以自動焊,且焊縫之長,焊縫之密,焊接過程中管子因受熱沿取熱管軸向變形之大,探傷檢測之困難,致使取熱管上產生大量的焊接應力和缺陷,極大地影響了取熱管的制造質量,給外取熱器的安全運行埋下了隱患;
