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發(fā)布時間:2020-12-12 11:08  
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受益于近期鋼材價格回升,安賽樂米塔爾盈利持續(xù)增加,其對償還的保障程度也有所提升。經(jīng)過此輪大整治,我國共取締“地條鋼”企業(yè)730多家,產(chǎn)能約為1。2016年之前,由于鋼材市場需求持續(xù)低迷,安賽樂米塔爾常年經(jīng)營虧損,導(dǎo)致其經(jīng)營現(xiàn)金流凈額對利息費用的保障程度非常有限(1倍左右)。但隨著2016年下半年以來,全球鋼材需求回暖帶動鋼材價格大幅回升,安賽樂米塔爾毛利率與息稅折舊攤銷前利潤率均大幅改善,其中毛利率從2015年的-2.54%增至2017年上半年的12.33%,同期息稅折舊攤銷前利潤率也從-2.31%增至13.65%。2016年安賽樂米塔爾開始扭虧為盈,2017年上半年其凈利潤進一步同比增加2倍以上,達23.39億美元,經(jīng)營現(xiàn)金流凈額對利息費用的覆蓋倍數(shù)升至2.59倍,有利于增強盈利性現(xiàn)金流對償還的保障程度。

今天(3月8日)上午,河北省副省長袁桐利表示,今年河北省將壓減鋼產(chǎn)能和鐵產(chǎn)能各1000萬噸以上。在淘汰落后產(chǎn)能的同時,馬鋼始終瞄準市場需求,大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),選擇差異化戰(zhàn)略和走個性化道路,推進19項重點客戶的EVI合作項目和深化10個APQP項目,努力實現(xiàn)從材料供應(yīng)商向材料服務(wù)商的角色轉(zhuǎn)換。這比今年1月河北十三屆人大一次會議上,省長許勤在做政府工作報告中提出的“年內(nèi)壓減鋼鐵產(chǎn)能共1000萬噸以上”翻了一倍,表明河北省壓減鋼鐵產(chǎn)能力度將加大。
今天上午,十三屆全國會議河北省代表團舉行全體會議。副省長袁桐利在發(fā)言中介紹,河北省已經(jīng)制定了新一輪去產(chǎn)能三年行動計劃,更加注重運用市場機制、經(jīng)濟手段、法治辦法,年內(nèi)將再壓減鋼和鐵產(chǎn)能分別在1000萬噸以上。
他表示,河北省去產(chǎn)能期間,沒有出現(xiàn)經(jīng)濟斷崖式下滑,沒有形成大批工人下崗,沒有出現(xiàn)區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險,走出一條鋼鐵去產(chǎn)能的新路子。
據(jù)了解,過去5年,河北省累計壓減煉鋼產(chǎn)能6993萬噸、煉鐵產(chǎn)能6442萬噸、水泥產(chǎn)能7057萬噸、煤炭消費量4400萬噸、平板玻璃7173萬重量箱。
電爐的冶煉電耗是影響特鋼行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本和質(zhì)量的關(guān)鍵性指標(biāo)。2008年,萊鋼特殊鋼廠1號電爐面對原材料質(zhì)量不穩(wěn)定等實際困難,實施管理創(chuàng)新,電爐冶煉電耗達到223kWh/t的國內(nèi)先進水平。

針對電耗在成本中的“龍頭”地位,萊鋼特鋼廠成立了由配料、工藝、電氣專業(yè)組組成的降低綜合電耗攻關(guān)組,通過多方面的管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新,取得了顯著成效。天津興邦華泰鋼鐵貿(mào)易有限公司-耐候板一、迅速形成穩(wěn)定的、顏色厚度均勻的、不容易被擦落的銹紅色氧化膜,在室外溫度攝氏20度的環(huán)境下,一般2-5天內(nèi)完成銹處理工藝,完全可達到銹紅色。他們從穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏入手,優(yōu)化了煉鋼過程控制優(yōu)化操作要點,通過鋼包擴容改造和新上智能系統(tǒng),使電爐出鋼量增加到52t,穩(wěn)定了煉鋼區(qū)域的生產(chǎn)節(jié)奏,提高了生產(chǎn)效率。優(yōu)化配料制度,增加爐內(nèi)廢鋼密度,更好地實現(xiàn)埋弧操作,提高了電弧能量的吸收率。在操作中,該高爐采取了合理控制廢鋼裝入量和鋼水余量,優(yōu)化了用氧制度、泡沫渣制度,盡量減少熱量損失,有效降低了綜合冶煉電耗,煉鋼工序綜合電耗達到了290.35kWh/t的較高水平。
Ca作為第二主族元素,反應(yīng)性很強,有相當(dāng)強的脫氧能力,這點與同族元素Ba相比較可知,前幾年有人在鐵內(nèi)加入鋇生產(chǎn)成鋇,脫氧能力大幅度上升就是這個道理。該鋼種具有耐銹,使構(gòu)件抗腐蝕延壽、減薄降耗,省工節(jié)能的特性,使構(gòu)件制造者、使用者受益。Ca脫氧比Ba更有優(yōu)勢:兩者摩爾質(zhì)量比MCa:MBa=1∶3.426,即都脫除一定量的氧,若需要1kg的Ca,就需要3.426kg的Ba。但Ca在鐵液中的溶解度很小,1600℃時為0.032%,在固體鐵中幾乎不溶解;同時Ca的蒸氣壓非常大,在1600℃時為1.98個大氣壓。因此,僅用單一的Ca作為脫氧劑消耗太大,在經(jīng)濟上不合理,為了提高Ca脫氧效率,需提高Ca在鐵中的溶解度,C、Si、Al等元素效果很好,而C的作用每1%C可提高Ca的溶解度一倍;因此,鈣系脫氧劑主要成分為CaC2,還有CaSi及Al、Ba等。使用塊狀Ca合金時,Ca的溶解過程受到邊界層擴散限制,在局部很快達到飽和,因而不能使鋼液溶解更多的Ca,大部分將被蒸發(fā)掉,而制成<15mm小顆粒狀,可以有效解決這個問題。

在使用鈣系脫氧劑來優(yōu)化脫氧工藝后,錳鐵和硅鐵回收率與使用鋇脫氧相比較分別提高了5.11%和2.72%。同樣,脫氧脫硫也能達到很好的效果。
與原脫氧工藝相比,使用鈣系脫氧劑來優(yōu)化脫氧工藝后有以下幾個方面的優(yōu)點:
1)脫氧效果更好,可以提高合金元素的回收率;
2)可改善鋼水流動性,有效去除鋼中夾雜物,提高鋼水純凈度,防止中包水口結(jié)瘤;
3)生產(chǎn)普碳鋼、低合金鋼等中碳鋼時,有較好增碳效果;
4)鋼材力學(xué)性能如屈服強度、抗拉強度有一定幅度的提高。使用Ca系脫氧劑取代鋇作終脫氧劑是脫氧工藝的進步,在生產(chǎn)中是切實可行的??梢匀〉幂^好的經(jīng)濟效益。