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發(fā)布時(shí)間:2021-03-21 22:12  
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高爐液壓泥炮正在向高純度、雜質(zhì)含量低、碳質(zhì)和堿性化方向發(fā)展。液壓泵長(zhǎng)時(shí)間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,液壓油變質(zhì),**后導(dǎo)致故障發(fā)生。雜質(zhì)含量高,易使鐵口炮泥在使用過程中形成低熔點(diǎn)化合物,降低了鐵口炮泥的高溫強(qiáng)度。就近期來看,采用高純度剛玉質(zhì)無水炮 泥,可使抗渣侵蝕性能顯著**。未來幾年,特別是特大型高爐強(qiáng)化冶煉后,對(duì)無水鐵口炮泥的要求會(huì)進(jìn)一步**,氧化鎂質(zhì)堿性鐵口炮泥將可能在特大型高爐上發(fā)展,這種無水鐵口炮泥耐火度高,與 高爐熔渣很少反應(yīng),不但可延長(zhǎng)出鐵時(shí)間,而且可降低鐵口炮泥單耗。 粒度組成也是影響無水鐵口炮泥質(zhì)量的一個(gè)主要因素。研究認(rèn)為:組成中增加粗顆粒,可降低鐵口炮泥的擠出壓力,作業(yè)性好,加熱后氣孔率低,但粗顆粒超過一定比例,則出現(xiàn)相反的情況,這與氣 孔率會(huì)**,燒結(jié)性能變差有關(guān)。目前其配料正向細(xì)粉增多的方向發(fā)展,特別是超微粉的出現(xiàn),有助于**無水鐵口炮泥的燒結(jié)性能。
泥炮正在向高純度、雜質(zhì)含量低、碳質(zhì)和堿性化方向發(fā)展。是目前大中小型煉鐵廠家較理想的爐前設(shè)備在高爐前會(huì)配備液壓泥炮和液壓開口機(jī),分別用來完成冶煉出鐵時(shí)堵鐵口和打開鐵口的作業(yè)。雜質(zhì)含量高,易使鐵口炮泥在使用過程中形成低熔點(diǎn)化合物,降低了鐵口炮泥的高溫強(qiáng)度。 提高無水泥炮的體積穩(wěn)定性,也是諸研究者的重要內(nèi)容,為提高其體積穩(wěn)定性,或者使其略有熱膨脹,增加氮化硅、氮化硅結(jié)合碳化硅、藍(lán)晶石、氮化硅鐵、等高品質(zhì)材料是很有必要的,這些原料,既可提高體積密度、自潤(rùn)滑性、耐爐渣酸堿波動(dòng),又可增大導(dǎo)熱系數(shù),改善燒結(jié)性能,強(qiáng)化基質(zhì),防止?fàn)t渣侵入,減少摩擦。
在泥炮的實(shí)際應(yīng)用中,若是操作、維護(hù)不當(dāng),會(huì)引發(fā)一些故障,直接影響高爐出鐵正點(diǎn)率及休風(fēng)率,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成爐前安全事故,給高爐生產(chǎn)帶來巨大影響。二是液壓泥炮炮頭為一個(gè)完整部件,發(fā)生燒壞后,更換時(shí)間長(zhǎng),更換困難,影響高爐正常出鐵。這就需要加強(qiáng)對(duì)爐前泥炮的日常管理與維護(hù),有針對(duì)性地開展各項(xiàng)工作,將事故消滅在萌芽狀態(tài),大大減少爐前事故。
首先,加強(qiáng)爐前基礎(chǔ)管理工作,定期對(duì)爐門泥套進(jìn)行檢查與維護(hù),確保其形狀完好,深度合適;發(fā)現(xiàn)炮嘴中有干泥要及時(shí)清理;打開鐵口時(shí),控制好鐵口大小、位置與角度等 。
其次,加強(qiáng)對(duì)泥炮活動(dòng)部位潤(rùn)滑管理,定期加油,并保證炮架各連接件牢固可靠 ,旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)靈活。
如果跑泥故障是由于液控單向閥保壓效果差引起的,要及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更換,同時(shí)要采取措施,提高液壓油的清潔度,預(yù)防閥芯的卡死和磨損。 認(rèn)真觀察故障現(xiàn)象的特征,根據(jù)造成這種現(xiàn)象的原因去分析,可以縮短處理故障時(shí) 間,降低跑泥故障造成的經(jīng)濟(jì)損失。