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發(fā)布時(shí)間:2020-12-22 04:42  
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發(fā)生泄漏的可能原因及分析
催化裂化外取熱器采購是催化裂化必備的一個(gè)裝置,發(fā)生泄漏威脅甚大,出現(xiàn)這種可能原因及分析
(1)管束表面沖蝕、磨損。由于操作波動(dòng)大,管束迎受面的高溫催化劑沖刷相當(dāng)嚴(yán)重,管束被不斷減薄,后磨穿。
(2)應(yīng)力疲勞破壞。外取熱器管束入口段,由于流速較低,容易產(chǎn)生汽水分層。水平盤管是指取熱管沿再生器內(nèi)壁水平布置,盤管沿著器壁固定,在同一水平面上可排二至四根盤管。加熱中產(chǎn)生的蒸汽積聚在管子上部,汽泡增大后又被水帶走,管壁出現(xiàn)干濕交替,引起管壁溫度呈周期性的變化。隨流速的提高,形成的汽泡變小,停留時(shí)間變短,使該處管子產(chǎn)生溫度交變,引起交變應(yīng)力疲勞破壞。
(3)外取熱器高負(fù)荷運(yùn)行。為平衡罐區(qū)重油罐液位,滿足全廠重油加工要求,催化裝置長時(shí)間處于大處理量運(yùn)行狀態(tài),加之催化原料性質(zhì)重,焦量較大,外取熱一直高負(fù)荷運(yùn)行,以保證再生器溫度不超溫。
(4)外取熱器殼體上的各處松動(dòng)風(fēng)風(fēng)量不對稱,或大或小,周圍的催化劑會(huì)吸附松動(dòng)風(fēng)所含的水蒸氣而結(jié)塊,結(jié)塊了的催化劑使部分管束部分取熱不均勻,導(dǎo)致管束局部過熱。
(5)增壓風(fēng)的風(fēng)量配比不合適。風(fēng)量的變化使傳熱系數(shù)的變化敏感區(qū)很小,會(huì)減小催化劑的循環(huán)推動(dòng)力和阻礙催化劑入口管的進(jìn)料能力,影響管束的取熱效果,熱負(fù)荷不均勻,從而使管束上下易形成溫差產(chǎn)生應(yīng)力,造成管束裂。
(6)外取熱個(gè)別管束水循環(huán)不暢,局部溫度較高。
(7)設(shè)備施工過程中質(zhì)量不合格或設(shè)計(jì)上存在缺陷

當(dāng)發(fā)生外取熱器爐管泄漏時(shí)候應(yīng)該怎么應(yīng)對,跟著琦昌廠家來看一下之前發(fā)生在海南的一個(gè)案例,通過案例我們來分析一下:
海南催化裂化裝置外取熱器A爐管泄漏發(fā)生于2012年8月20日,在20:03至20:06的較短時(shí)間內(nèi),當(dāng)班操作員發(fā)現(xiàn)一再催化劑藏量由52%迅速上升至62%、二再催化劑藏量由44%下降至34%、外取熱催化劑藏量由25%下降至11%、外取熱A上水量由83t/h增加至102t/h但發(fā)汽量由82t/h下降至61t/h,并且鍋爐崗位發(fā)現(xiàn)給水壓力由5.88MPa下降至5.77MPa等一系列異常的操作參數(shù)變化,初步判斷為外取熱管束發(fā)生了泄漏所致。當(dāng)班操作員立即匯報(bào)運(yùn)行部、機(jī)動(dòng)部和HSE部等相關(guān)上級(jí)部門,單元會(huì)同各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)操作條件確認(rèn)為外取熱A管束發(fā)生泄漏。單元安排逐步降低外取熱A的負(fù)荷,關(guān)小外取熱下滑閥并降低流化風(fēng)量,至22:00操作參數(shù)逐步穩(wěn)定后發(fā)現(xiàn)泄漏量為11t/h。隨流速的提高,形成的汽泡變小,停留時(shí)間變短,使該處管子產(chǎn)生溫度交變,引起交變應(yīng)力疲勞破壞。由于泄漏點(diǎn)位于外取熱器內(nèi)部無法在線處理,因此只能采取將泄漏管束切除的方法處理。單元組織力量現(xiàn)場做了確認(rèn)每一組管束上水管和排氣、的對應(yīng)以及現(xiàn)場檢查壓力表的校驗(yàn)等工作。為了避免在切除管束查漏過程中造成管束的干燒損壞管束(材質(zhì)為20g,耐溫上限為480℃),因此逐步將外取熱A切出,但為避免外取熱溫度過低造成催化劑和泥,外取熱A下滑閥開度保持在15%左右,提高流化風(fēng)量維持外取熱A的較低藏量(11%),逐步降溫。、
外取熱器面對的問題
在數(shù)煉油廠中,長時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn)或者是使用不當(dāng),催化裂化外取熱器采購管束出現(xiàn)大量的彎曲變形,設(shè)備內(nèi)設(shè)置的導(dǎo)向支架因取熱管的扭曲變形而損毀,鰭片根部呈現(xiàn)大量裂紋,取熱管爆管已成為外取熱器主要的破壞形式,危及整個(gè)裝置的安全運(yùn)行,其損失之大難以估量;鑒于上述原因,現(xiàn)提出一種煉油催化裂化外取熱器的針狀肋取熱管裝置。處理檢查沖洗水位計(jì),正確判斷減水程度給水調(diào)節(jié)閥自控失靈,應(yīng)立即改手動(dòng)操作,如儀表故障,調(diào)節(jié)閥失靈,應(yīng)改為旁路上水。
琦昌科技是一家專業(yè)從事催化裂化設(shè)備廠家,有需要或者相關(guān)問題都可以直接致電我們。
