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發(fā)布時間:2020-09-21 13:03  
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皮帶機(jī)變頻改造后,將原有的電氣柜保留作為工頻旁路
皮帶機(jī)變頻改造后,將原有的電氣柜保留作為工頻旁路,同時將液力耦合器的效率調(diào)至;如果調(diào)試中變頻器發(fā)生故障,則可以利用原有的工頻啟動柜應(yīng)急運(yùn)行,啟動時調(diào)整液力耦合器效率為零,電機(jī)空載啟動,啟動后適當(dāng)調(diào)整液力耦合器效率。當(dāng)整個設(shè)備運(yùn)行調(diào)試完成后,實驗運(yùn)行一段時間證明設(shè)備整體運(yùn)行穩(wěn)定、良好后,可以拆除液力耦合器,將皮帶轉(zhuǎn)軸直接連接到電機(jī)上。拆下的液力耦合器入庫儲存?zhèn)溆?,如果發(fā)生變頻器故障需要工頻運(yùn)行時,可以把相應(yīng)的液力耦合器再裝上實現(xiàn)應(yīng)急運(yùn)行。 經(jīng)過變頻技術(shù)改造后皮帶機(jī)運(yùn)行良好,徹底實現(xiàn)了皮帶輸送機(jī)的軟起、軟停運(yùn)行方式,大大提高了系統(tǒng)的功率因數(shù)和系統(tǒng)效率。

皮帶機(jī)使用時的安全問題
皮帶機(jī)使用時的安全問題:
1、人員發(fā)現(xiàn)皮帶滾筒打滑,找來稻草欲填塞于滾筒與皮帶間處置打滑毛病,在填塞過程中不小心被卷進(jìn)滾筒致死。其間人員在處置皮帶進(jìn)行處置時不停機(jī)處置是事端發(fā)作的主要緣由。
2、人員在對皮帶機(jī)接帶時,因為皮帶不能對接住,所以開動皮帶機(jī)進(jìn)行拉拽,致使工作人員被卷進(jìn)滾筒致死。其間在開動皮帶時,工作人員未撤離皮帶滾筒鄰近是事端發(fā)作的主要緣由。
3、維修工在皮帶工作時間下到皮帶機(jī)尾坑內(nèi)檢查皮帶清帶器,不小心被卷進(jìn)底皮帶上,揉捏致死。其間工作人員安全意識淡漠,冒險盲干,不停機(jī)狀況下進(jìn)入皮帶機(jī)尾坑是事端發(fā)作的主要緣由。

小型輸送機(jī)提醒需要注意(attention)
在輸送機(jī)上作試驗,即在頭部填料壓蓋的 法蘭外圈上鉆通孔、攻絲、加裝油嘴,在壓蓋孔壁內(nèi)加工兩條油槽與油嘴孔連通。流水線輸送機(jī)伸縮自如,一個單元與狀態(tài)之比可達(dá)到3倍。輸送長度和傾角:輸送線路長度和傾角大小直接影響輸送機(jī)的總阻力和所需要的功率。用黃油槍從油嘴處壓入潤滑脂,并使之進(jìn)入油槽,填滿旋轉(zhuǎn)軸表面與壓蓋內(nèi)孔間的 配合間隙,原有的石棉盤根保持不變,這種結(jié)構(gòu)使煤粉經(jīng)過多次密封,達(dá)到了良好的 密封效果。經(jīng)現(xiàn)場試驗,加裝油嘴的 輸送機(jī)明顯的 優(yōu)于未改造的 。
通過實踐證明,這種方法是行之有效的 ,可延長螺旋軸使用的時長。
小型輸送機(jī)提醒需要注意(attention)以下兩點(diǎn):
1.壓蓋內(nèi)必須每3—4天加注一次潤滑油(Lubricating oil)脂,否則油脂消耗完或者干涸仍會泄漏煤粉。
2.在每次裝拆后,開機(jī)運(yùn)行一個月左右需擰緊壓蓋螺檢,使盤根與軸緊密貼合。但不必壓得過緊,以后可根據(jù)實際情況(Condition)調(diào)正壓蓋螺栓(組成:頭部和螺桿組成)。

跟著科技的不斷前進(jìn),工業(yè)出產(chǎn)越來越依托機(jī)械帶來的與方便。天津輸送機(jī)作 為一種運(yùn)送設(shè)備,因其能夠迅速運(yùn)送物料,節(jié)省人力前進(jìn)作業(yè)功率,被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)出產(chǎn)和礦山挖掘中。本來我國古代的高轉(zhuǎn)筒車和提水翻車就能夠看作是現(xiàn)代 運(yùn)送機(jī)的原型。通過幾個世紀(jì)的展開進(jìn)程,我們對運(yùn)送機(jī)的不斷完善及運(yùn)送機(jī)技術(shù)的不斷前進(jìn),運(yùn)送機(jī)已然成為物料轉(zhuǎn)移體系機(jī)械化和自動化不可短少的組成部分。 現(xiàn)代社會對出產(chǎn)功率的尋求讓我們開端越來越重視運(yùn)送機(jī)在工業(yè)出產(chǎn)中所帶來的效益,但是,與國外搶先運(yùn)送設(shè)備對比,我國運(yùn)送機(jī)的質(zhì)量和科技含量還有一定的距 離。就此,天津輸送機(jī)網(wǎng)剖析了我國運(yùn)送機(jī)工作將來需要盡力的方向。